PFT, Sencsen
Az alumínium CNC vágófolyadék optimális állapotának fenntartása közvetlenül befolyásolja a szerszámkopást és a forgács minőségét. Ez a tanulmány a folyadékkezelési protokollokat ellenőrzött megmunkálási kísérletek és folyadékelemzés segítségével értékeli. Az eredmények azt mutatják, hogy a pH-érték folyamatos monitorozása (céltartomány 8,5-9,2), a koncentráció 7-9% között tartása refraktometriával, valamint a kétlépcsős szűrés (40 µm, majd 10 µm) alkalmazása átlagosan 28%-kal meghosszabbítja a szerszám élettartamát, és 73%-kal csökkenti a forgács ragadósságát a nem kezelt folyadékhoz képest. A rendszeres olajlefölözés (>95%-os heti eltávolítás) megakadályozza a baktériumok szaporodását és az emulzió instabilitását. A hatékony folyadékkezelés csökkenti a szerszámköltségeket és a gép állásidejét.
1. Bevezetés
Az alumínium CNC megmunkálása precíziót és hatékonyságot igényel. A vágófolyadékok kritikus fontosságúak a hűtés, a kenés és a forgácseltávolítás szempontjából. A folyadékok – szennyeződés, baktériumok szaporodása, koncentrációeltolódás és a szennyeződés okozta olajfelhalmozódás miatt – azonban felgyorsítja a szerszámkopást és rontja a forgácseltávolítást, ami megnövekedett költségekhez és állásidőhöz vezet. 2025-re a folyadékkarbantartás optimalizálása továbbra is kulcsfontosságú működési kihívás marad. Ez a tanulmány számszerűsíti az egyes karbantartási protokollok hatását a szerszámok élettartamára és a forgácsjellemzőkre a nagy volumenű alumínium CNC-gyártás során.
2. Módszerek
2.1. Kísérleti terv és adatforrás
12 héten keresztül 5 azonos CNC marógépen (Haas VF-2) végeztek ellenőrzött megmunkálási teszteket, amelyek 6061-T6 alumíniumot dolgoztak fel. Minden gépen félszintetikus vágófolyadékot (X márka) használtak. Az egyik gép szolgált vezérlőként standard, reaktív karbantartással (a folyadék csak látható elhasználódás esetén cserélődött). A másik négy strukturált protokollt valósított meg:
-
Koncentráció:Naponta mérve digitális refraktométerrel (Atago PAL-1), koncentrátummal vagy desztillált vízzel 8% ±1%-ra beállítva.
-
pH-érték:Naponta ellenőrizve kalibrált pH-mérővel (Hanna HI98103), a gyártó által jóváhagyott adalékanyagok használatával 8,5-9,2 között tartva.
-
Szűrés:Kétlépcsős szűrés: 40 µm-es zsákos szűrő, majd egy 10 µm-es patronos szűrő. A szűrőket nyomáskülönbség alapján cseréljük (≥ 5 psi növekedés).
-
Csapadékolaj eltávolítása:A szalagos lefölöző folyamatosan működött; a folyadékfelületet naponta ellenőrizték, a lefölöző hatékonyságát hetente ellenőrizték (>95%-os eltávolítási cél).
-
Sminkfolyadék:Kizárólag előre kevert folyadékot (8%-os töménységben) szabad használni az utántöltéshez.
2.2. Adatgyűjtés és eszközök
-
Szerszámkopás:A 3 élű keményfém marók (Ø12 mm) elsődleges vágóélein mért élkopás (VBmax) szerszámkészítő mikroszkóppal (Mitutoyo TM-505) minden 25. alkatrész után. A szerszámokat VBmax = 0,3 mm értéknél cseréltük.
-
Forgácselemzés:A forgácsot minden tétel után összegyűjtötték. A „ragadósságot” 3 független kezelő értékelte 1-től (szabadon folyó, száraz) 5-ig (csomós, zsíros) terjedő skálán. Az átlagos pontszámot rögzítették. A forgácsméret-eloszlást időszakosan elemezték.
-
Folyadék állapota:Független laboratórium hetente elemzi a folyadékmintákat baktériumszám (CFU/ml), szennyező olajtartalom (%) és koncentráció/pH ellenőrzésére.
-
Gép állásideje:Szerszámcserék, forgács okozta elakadások és folyadékkarbantartási tevékenységek rögzítése.
3. Eredmények és elemzés
3.1. Szerszámélettartam-hosszabbítás
A strukturált karbantartási protokoll szerint működő szerszámok következetesen magasabb alkatrészszámot értek el, mielőtt cserére szorultak volna. Az átlagos szerszámélettartam 28%-kal nőtt (a kontrollcsoportban lévő 175 alkatrész/szerszámról a protokoll szerint 224 alkatrész/szerszámra). Az 1. ábra a progresszív élkopás összehasonlítását szemlélteti.
3.2. Forgácsminőség javítása
A forgácsok tapadásának mértéke a kezelt protokoll szerint drámai csökkenést mutatott, átlagosan 1,8-as értéket ért el a kontroll 4,1-es értékéhez képest (73%-os csökkenés). A kezelt folyadék szárazabb, szemcsésebb forgácsokat eredményezett (2. ábra), jelentősen javítva az evakuálást és csökkentve a gép elakadását. A forgácsproblémákkal kapcsolatos állásidő 65%-kal csökkent.
3.3. Folyadékstabilitás
A laboratóriumi elemzés megerősítette a protokoll hatékonyságát:
-
A baktériumszám a kezelt rendszerekben 10³ CFU/ml alatt maradt, míg a kontrollcsoportban a 6. hétre meghaladta a 10⁶ CFU/ml-t.
-
A kezelt folyadék átlagos olajtartalma <0,5% volt, szemben a kontrollcsoport >3%-os értékével.
-
A koncentráció és a pH stabil maradt a kezelt folyadék céltartományán belül, míg a kontroll jelentős eltérést mutatott (a koncentráció 5%-ra, a pH 7,8-ra csökkent).
*1. táblázat: Fő teljesítménymutatók – Irányított vs. kontrollfluidum*
Paraméter | Kezelt folyadék | Szabályozó folyadék | Javulás |
---|---|---|---|
Átlagos szerszáméltartam (alkatrészek) | 224 | 175 | +28% |
Átlagos forgácstapadás (1-5) | 1.8 | 4.1 | -73% |
Forgácselzáródás leállás | 65%-kal csökkent | Alapvonal | -65% |
Átlagos baktériumszám (CFU/ml) | < 1000 | > 1 000 000 | >99,9%-kal alacsonyabb |
Átlagos szennyezett olaj (%) | < 0,5% | > 3% | >83%-kal alacsonyabb |
Koncentráció stabilitása | 8% ±1% | ~5%-ra sodródva | Stabil |
pH-stabilitás | 8,8 ±0,2 | ~7,8-ra sodródott | Stabil |
4. Megbeszélés
4.1. Az eredményeket előidéző mechanizmusok
A fejlesztések közvetlenül a karbantartási intézkedésekből erednek:
-
Stabil koncentráció és pH:Biztosította az állandó kenőképességet és korróziógátlást, közvetlenül csökkentve a szerszámok abrazív és kémiai kopását. A stabil pH megakadályozta az emulgeálószerek lebomlását, megőrizve a folyadék integritását és megakadályozva a „savanyúsodást”, ami fokozza a forgács tapadását.
-
Hatékony szűrés:A finom fémrészecskék (forgácsszemcsék) eltávolítása csökkentette a szerszámok és munkadarabok abrazív kopását. A tisztítófolyadék hatékonyabban áramlott a hűtés és a forgácsmosás során is.
-
Csavargó olaj ellenőrzése:A hulladékolaj (a kenőanyagból, hidraulikafolyadékból) megzavarja az emulziókat, csökkenti a hűtési hatékonyságot, és táplálékforrást biztosít a baktériumoknak. Eltávolítása kritikus fontosságú volt az avasodás megelőzése és a folyadék stabilitásának fenntartása érdekében, jelentősen hozzájárulva a tisztább forgácshoz.
-
Bakteriális elnyomás:Fenntartja a koncentrációt, a pH-értéket, és eltávolítja az olajhiányos baktériumokat, megakadályozva az általuk termelt savak és iszap képződését, amelyek rontják a folyadék teljesítményét, korrodálják a szerszámokat és kellemetlen szagokat/ragacsos forgácsot okoznak.
4.2. Korlátozások és gyakorlati következmények
Ez a tanulmány egy adott folyadékra (félszintetikus) és alumíniumötvözetre (6061-T6) összpontosított kontrollált, de valósághű gyártási körülmények között. Az eredmények kissé eltérhetnek a különböző folyadékok, ötvözetek vagy megmunkálási paraméterek (pl. nagyon nagy sebességű megmunkálás) esetén. A koncentrációszabályozás, a pH-monitorozás, a szűrés és a szennyeződés eltávolításának alapelvei azonban univerzálisan alkalmazhatók.
-
Megvalósítási költség:Beruházást igényel monitorozó eszközökbe (refraktométer, pH-mérő), szűrőrendszerekbe és lefölözőkbe.
-
Munkaerő:Fegyelmezett napi ellenőrzéseket és beállításokat igényel a kezelők részéről.
-
Megtérülés:A szerszám élettartamának 28%-os növekedése és a forgács okozta állásidő 65%-os csökkenése egyértelmű megtérülést biztosít a befektetésre, ellensúlyozva a karbantartási program és a folyadékkezelő berendezések költségeit. A folyadékürítés gyakoriságának csökkenése (a hosszabb olajteknő élettartama miatt) további megtakarítást jelent.
5. Következtetés
Az alumínium CNC vágófolyadék karbantartása nem opcionális az optimális teljesítmény érdekében; kritikus működési gyakorlat. Ez a tanulmány azt mutatja, hogy egy strukturált protokoll, amely a napi koncentráció és pH-monitorozásra (célok: 7-9%, pH 8,5-9,2), a kétlépcsős szűrésre (40µm + 10µm) és az agresszív szennyeződési olaj eltávolítására (>95%) összpontosít, jelentős, mérhető előnyöket biztosít:
-
Meghosszabbított szerszámélettartam:Átlagosan 28%-os növekedés, ami közvetlenül csökkenti a szerszámköltségeket.
-
Tisztítóforgács:73%-kal csökkent a tapadás, ami drasztikusan javítja a forgácseltávolítást és csökkenti a gép elakadását/leállási idejét (65%-os csökkenés).
-
Stabil folyadék:Gátolta a baktériumok szaporodását és megőrizte az emulzió integritását.
A gyáraknak prioritásként kell kezelniük a fegyelmezett folyadékgazdálkodási programok bevezetését. A jövőbeli kutatások feltárhatják az adott adalékanyag-csomagok hatását e protokoll keretében, vagy az automatizált valós idejű folyadékfelügyeleti rendszerek integrációját.
Közzététel ideje: 2025. augusztus 4.